高频钎焊机广泛应用
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电厂冷油器铜管经高频焊接机热处理工艺之后发生腐蚀的原因及改正措施
来源:郑州高氏 更新时间:2020-5-20 15:48:31 点击:

某电厂冷油器铜管材料为黄铜,经过高频焊接机焊接而成。生产中发现,冷油器运行约150天后,铜管出现针孔状泄漏孔洞,孔洞缺陷使油位下降,增加油耗和污染循环水,影响设备安全运行;同时造成铜管内壁及冷却塔污垢增加,致使换热效率下降,直接危害发电厂的生产效率和安全运行。

检验发现,缺陷工件铜管内壁存在漏斗状不同深浅的腐蚀坑,观察到部分腐蚀点已穿孔,从外壁可见呈针孔洞状泄漏孔点。在腐蚀坑四周发现呈蓝绿色的腐蚀物质和少量白色腐蚀物,而腐蚀坑底为红色。检测腐蚀坑尺寸约为1~1.5mm左右。金相观察分析发现,高频焊接机焊接的冷油器铜管腐蚀坑组织形貌为团絮状,裂纹分布于晶界处,表明缺陷失效铜管发生的腐蚀主要沿晶界进行,失效铜管心部组织正常,为a固溶体,并具有孪晶特征。

铜管泄漏部位微观观察和分析发现,铜管腐蚀区形貌呈松散棉絮状。采用电子探针分析,测试了Cl、Zn、Cu等元素的面分布状况。对比基体元素含量,可以看现象。分析认为,冷油器铜管在高频焊接机焊接成品后发生腐蚀现象属脱锌腐蚀,脱锌腐蚀是黄钢腐蚀的主要方式之一。按腐蚀特点分类,该脱锌腐蚀为柱状脱锌腐蚀,产生脱锌腐蚀主要是因为黄铜中锌的电极电位低,而铜的电极电位高,在腐蚀环境下发生电化学腐蚀。在腐蚀作用下,锌被溶解掉而留下多孔状的铜骨架。外部原因是环境因素影响,其中,表面沉积物和氯元素作用最明显。铜管表面沉积物越多,冷却水中氯离子浓度愈高,造成脱锌腐蚀越严重,腐蚀速度愈快。

检验分析中发现,蓝绿色腐蚀物周围的白色物质就是CuCl2,铜又重新覆盖到工件表面,因而腐蚀坑底呈现红色。为防止高频焊接机焊接的铜管再出现脱锌腐蚀,提出防止措施如下:(1)加强循环水检测监督,严控循环水中铜离子和氯离子浓度。(2)防止铜管表面沉积较多沉积物,一方面应保证胶球清洗质量,提高胶球质量和收球率;另外,要定期将循环水泵全部运行,以保证循环水正常水速,防止出现沉积物沉积现象。(3)在设备维修时,对全部铜管进行涡流探伤检验,测试和发现冷油器铜管件的腐蚀迹象和腐蚀程度,以便及时采取防护和修复措施,如对铜管表面重新酸洗后,进行涂(镀、敷)膜保护等,使高频焊接机焊接的铜管表面重新获得高耐蚀性的表面。



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